方圓一廠:加快技術改造,實現節能降耗
2018年09月18日 9:38 1899次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 科技創新
創新是一個企業的靈魂,敢于突破創新是推動企業不斷向前發展的動力源。方圓一廠各車間在工藝生產中不斷摸索,敢于嘗試,通過實踐不斷革新創造,有效降低了工人勞動強度,創造了可觀的經濟效益。
一、工藝革新,始極片只剪底邊創效益
“看上去像是在偷懶,其實完全可以這么干!”劉振剛廠長調侃著說。以前始極片剪四邊,就是為了產品外觀更美觀,而現在只要求剪帶陽極泥的底邊,車間通過加強種板包邊、鋼絲輪打磨種板等措施,使始極片質量得到了有效保障,完全可以實現只剪底邊,而不影響最終的產品質量。
這樣做有什么好處呢?一是大幅降低了員工勞動強度,減員增效成果顯著。我們來算這樣一筆賬,以電四車間為例,一個工段40槽種板,一槽60張始極片,每天每工段產2400張始極片,剪四邊工作量過大,八小時根本無法完成,只剪一邊后,大幅提高作業效率,工作量上有了保障。而且人員勞動強度大幅降低,現在兩個工段剪板崗位由原來的8人,縮減至4人,節省一半人力,減員增效成果顯著。二是剪四邊造成大量的始極片殘片,增加返爐費用。在正常生產情況下,據車間統計一月份產生始極片殘邊37.68噸,二月產生始極片殘邊28.04噸,三月份電解縮槽不做參考,從四月份開始電四車間開始只剪底邊,當月殘極產出量僅為12.48噸,五月份為17.15噸,六月份22.45噸,通過對電解產量基本相同的月份對比看,每月陰極片殘邊減少近20噸,直接提高了20噸的直收率。每噸返爐費用290元,平均每個月可節省生產費用5000元。而這20噸銅將直接作為最終產品外售,這一反一正,經濟效益不言而喻。三是有效降低了剪板機的維修頻率。以前剪四邊,剪板機使用頻率較高,維修頻繁,一個月至少要進行3次以上的維護,現在只剪一邊,使用頻率大幅降低,維修頻次大幅減少,有效延長了設備使用壽命。
二、凈化反應釜冷卻塔管線改造,實現了設備的一用兩備
車間生產凈化反應釜冷卻塔供水系統一共有三臺泵,原來作業時需同時開兩臺泵進行作業,一臺泵向冷卻塔供水用于水降溫,另一臺泵供真空機組,三臺泵是兩用一備的狀態。后經過車間改造,將三臺泵出水管線并網連通,一臺泵一路管線變為一臺泵兩路管線,增加一路分支管線,即開一臺泵就能同時滿足向冷卻塔和機組的供水,實現了一開兩備的作業狀態。通過這一改造的實施,有效減少了設備的損壞,降低了設備維修頻次,年可節約電費0.81萬元,這一技改在其它電解車間得以推廣實施。
三、凈化一次循環泵增加變頻,節能降耗成效顯著
車間原來使用的泵都是定頻,流量只能靠操控閥門去控制,無論流量大小,消耗的電量都是不變的,后來經過改造,增加變頻,實現了流量大小依靠電機頻率自動調整,不僅實現了對流量的靈活掌控,同時節約了一筆可觀的電費,按照每月開20天計算,一年可節約電費4.6萬元。
劉榮暢
責任編輯:李幼玲
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